| F2Y シーダート | |
|---|---|
デュアルスキー構成のF2Yシーダート | |
| 一般情報 | |
| タイプ | 水上戦闘機 |
| 国籍 | アメリカ合衆国 |
| メーカー | コンベア |
| プライマリユーザー | アメリカ海軍 |
| 建造数 | 5 |
| 歴史 | |
| 初飛行 | 1953年1月14日 |
| 引退 | 1957 |
コンベアF2Yシーダートは、離着陸時に1つまたは2つのハイドロスキーを搭載したアメリカの水上戦闘機です。試作機としてのみ飛行し、量産には至りませんでした。音速を超えた唯一の水上機です。
1950年代に、超音速機の航空母艦離着陸に伴う問題を克服するために計画されました。しかし、一連の不十分な結果と、1954年11月4日の悲劇的な事故を受けて、計画は中止されました。この事故では、テストパイロットのチャールズ・E・リッチブールが操縦していたシーダートが空中分解し、死亡しました。残存していた4機は1957年に退役しましたが、一部は1962年まで予備機として保管されました。
シーダートは、1948年にアメリカ海軍が超音速迎撃機の競争にコンベア社から応募したことから始まりました。[ 1 ]当時、超音速機を空母の甲板から運用することに対しては懐疑的な見方が多くありました。この問題に対処するため、アメリカ海軍は多数の亜音速戦闘機を発注しました。この懸念には根拠がありました。当時の超音速機の多くは、離陸滑走距離が長く、進入速度が高く、安定性や操縦性にも欠けていたからです。これらはすべて空母では問題となる要素でした。[ 2 ]
コンベア社の流体力学研究室のアーネスト・スタウトのチームはデルタ・ダガーを水上スキーに搭載することを提案した。[ 3 ]
コンベアの提案は、1951年後半に試作機2機の受注につながった。[ 4 ]試作機が飛行する前に、12機の生産機が発注された。シーダートは製造されたものの武装は搭載されなかったが、計画では量産機に20mmコルトMk12機関砲4門と折りたたみ式フィン無誘導ロケット弾1門を搭載することになっていた。[ 5 ] [ 6 ]この発注機のうち4機は実戦試験機として再指定され、その後すぐにさらに8機の生産機が発注された。[ 7 ]
この機体はデルタ翼戦闘機で、水密船体と離着陸用の2枚の格納式ハイドロスキーを備えていた。静止時または水中で低速移動しているときは、シーダートは主翼後縁が水面に接した状態で浮上した。離陸滑走中に機体が時速約10マイル(16km)に達するまで、ハイドロスキーは展開されなかった。[ 7 ]
必要な出力は、アフターバーナー付きのウェスティングハウス社製XJ46-WE-02ターボジェットエンジン2基によって供給されました。これらのエンジンは、噴霧の吸入を避けるため、翼上方に設置された吸気口から供給されました。試作機にこれらのエンジンがまだ搭載されていなかったため、出力が半分強のウェスティングハウス社製J34-WE-32エンジン2基が搭載されました。 [ 8 ] [ 7 ]

試作機には試験的なシングルスキーが装備され、これは2機目の実用試験機のツインスキー設計よりも優れた性能を示した。試作機は1957年まで他のいくつかの試験的なスキー構成での試験が続けられ、その後保管された。[ 9 ]
ハイドロスキーを検討したのはアメリカだけではなかった。イギリスのサンダース・ロー社は、既に実験的な飛行艇型ジェット戦闘機(SR.A/1)を製造しており、1947年に初飛行した。同社はスキーを装備した戦闘機の設計案を提出したが、ほとんど成果は出なかった。[ 10 ]
1950年代、アメリカ海軍は潜水艦型航空母艦にこのタイプの航空機を3機搭載する内部構造を検討した。船体から突出しない圧力室に収納された航空機は、帆のすぐ後ろにある左舷の昇降機で揚力され、穏やかな海面では自力で離陸するが、波が高い場合は船尾からカタパルトで発射される。しかし、この計画は「ナプキンに書く」段階に留まった。2つの問題が未解決だったためである。昇降機用の穴は船体を著しく弱体化させることになり、また、満載の昇降機の荷重を船体構造に伝達するのが困難になるという問題もあった。[ 11 ]
この飛行機はコンベア社のサンディエゴ工場のリンドバーグ飛行場で製造され、1952年12月に試験のためサンディエゴ湾に運ばれた。 [ 4 ] 1953年1月14日、ED「サム」シャノンが操縦するこの飛行機は、高速タクシー走行のはずが、意図せずして最初の短距離飛行を行った。公式の初飛行は4月9日であった。[ 12 ]


出力不足のエンジンは戦闘機の機動性を低下させ、ハイドロスキーも期待したほどの効果はなかった。衝撃吸収用のオレオレッグを装着していたにもかかわらず、離着陸時に激しい振動を引き起こした。スキーとレッグの改良により状況はいくらか改善されたものの、機体の低迷は解消されなかった。シーダートはJ34エンジン搭載時には水平飛行で超音速に達することができず、さらに、エリアルール導入前の機体形状が遷音速抵抗の増加を招いたことも問題となった。[ 12 ]
2号機の試作は中止されたため、最初の実用試験機が製作され、飛行試験が行われた。この機にはJ46エンジンが搭載されたが、性能は仕様を下回った。しかし、この機体は浅い急降下でマッハ1を超える速度を達成し、現在までに唯一の超音速水上機となった。 [ 13 ] 1954年11月4日、シーダートBuNo 135762は海軍関係者と報道陣向けのデモンストレーション中にサンディエゴ湾上空で空中分解し、コンベア社のテストパイロット、チャールズ・E・リッチバーグが機体の限界を不注意に超えたことで死亡した。[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
それ以前から海軍は関心を失っており(空母甲板上の超音速戦闘機の諸問題は克服されていた)、この事故によりシーダート計画は実験段階に追いやられた。生産機はすべて中止されたが、残りの3機の実用試験機は完成した。最終試作機2機は飛行に至らなかった。[ 9 ]
この飛行機は正式に退役し、1957年以降飛行していなかったにもかかわらず、1962年の時点で少なくとも1機のF2Yがまだ保管されていました。その結果、1962年のアメリカ合衆国三軍航空機指定システムに基づき、YF-7Aに再指定されました。[ 18 ]

残りの4隻のシーダートはすべて今日まで生き残っている。[ 19 ]

海軍戦闘機データ#23 : コンベア XF2Y-1 と YF2Y-1 シーダート[ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 7 ]
一般的な特徴
パフォーマンス
武装
関連開発
同等の役割、構成、時代の航空機
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