
コーブポイントLNGターミナルは、バークシャー・ハサウェイ・エナジー傘下のBHE GT&Sが運営する沖合液化天然ガス(LNG)輸送ターミナルです。米国メリーランド州ラスビー近郊、チェサピーク湾西岸に位置し、液化天然ガス(LNG)の輸出とガス貯蔵を行っています。LNGは、 LNG運搬船と呼ばれる特別に設計された船舶で輸出されます。
出荷ドック()は、プラントの貯蔵タンク()から約2.3キロメートル(1.4マイル)離れた場所にあり、水中トンネル内のパイプで接続されています。[ 1 ]敷地内には液化プラントも設置されています。BHE GT&Sは、この施設の完全な運営管理権を有しており、ブルックフィールド・インフラストラクチャー・パートナーズ(25%)と共同で75%の所有権を保有し、同社のスーパーコア・インフラストラクチャー・ファンドを通じて投資を行っています。[ 2 ] [ 3 ]
この施設は、コロンビアガストランスミッションおよびコンソリデーテッド・ナチュラルガスパイプラインシステムを通じて転売する目的で、1972年にアルジェリア産LNGの輸入認可を取得しました。コーブポイントは、1978年から1980年にかけてアルジェリアからのLNG輸入を開始しました。
1979年10月6日、ポンプから漏れたLNG蒸気が爆発し、1人が死亡、1人が重傷を負い、施設に大きな損害が発生しました。[ 4 ]
アルジェリア側はLNG価格の引き上げを要求したが、同社はそれを受け入れられず、輸送量は減少し、ターミナルは使用されなくなった。
1994年、この施設は国内産天然ガスを貯蔵する施設へと転換されました。天然ガスを約-162℃(-260℉)まで冷却して液体にする液化装置が設置されました。この施設では、元々のLNG貯蔵タンクとガス化装置が引き続き使用されています。貯蔵と輸入活動は、天然ガス法に基づき、連邦エネルギー規制委員会(FERC)の規制の対象となります。[ 5 ]
2001年、複数の関係者が同施設での輸入再開に合意し、貯蔵業務も継続した。5基目のLNG貯蔵タンクの建設後、2003年夏に輸入が再開された。輸入LNG供給元には、BG LNG、Shell LNG、Statoilなどがある。2006年、FERCはコーブポイントの輸入能力を規制なしにさらに拡大することを承認し、Statoilが拡大後の容量を保有することになった。[ 6 ]貯蔵能力は最近、天然ガス78億立方フィートから現在の146億立方フィートに拡大した。[ 7 ]

2013年4月1日、ドミニオンはコーブポイントのガス液化・輸出施設の拡張を連邦エネルギー規制委員会(FERC)に申請しました(案件番号CP13-113)。[ 8 ]提案された拡張には34億ドルから38億ドルの費用がかかると見込まれていました。[ 9 ]輸出プロジェクトは2018年初頭に完了し、施設は双方向(LNGの輸出入が可能)になりました。輸出施設は、1日あたり18億立方フィート(5100万立方メートル)の天然ガスを処理できます。[ 10 ]
2020年にバークシャー・ハサウェイ・エナジーがこの施設の25%の株式を取得しました。[ 3 ]非運営所有権はドミニオン・エナジー(50%)とブルックフィールド(25%)が共有しています。
コーブポイント施設はチェサピーク湾に面した1,000エーカーの敷地にあり、操業に使用されているのは敷地の約15%にあたる131エーカーのみです。残りの土地は恒久的に保護されています。この施設はメリーランド州で最も厳格な漏洩検知・修理プログラムを維持しており、コーブポイントは環境管理に対する表彰を受けています。[ 11 ]
コーブポイントLNGは2018年にLEED認証を取得し、メリーランド州カルバート郡で初のLEED認証ビルとなりました。同規模の施設と比較して、エネルギー消費量は32%、トイレの水使用量は40%削減されています。
2008年、北東の強風により、チェサピーク湾西岸に位置する190エーカーのメリーランド州遺産地域、コーブポイント湿地が決壊しました。この決壊により甚大な被害が発生し、湾の汽水が浸入することで淡水湿地の生態系が脅かされました。この湿地には40種以上の希少種、絶滅危惧種、または絶滅危惧種の植物が生息していることが記録されており、今回の暴風雨によってこれらの植物が絶滅した可能性もありました。3万3000トン以上の岩石と1万トンの砂を用いて修復作業が行われ、湿地の修復と生態系の安定化を図るため、2600フィート(約720メートル)の護岸が築かれました。このプロジェクトの一環として、コーブポイントの事業体は定期的な監視を実施し、生態系の回復状況を報告しています。コーブポイントLNG社は、その環境保護への取り組みが認められ、全米環境専門家協会から国家環境優秀賞を、メリーランド州議会スポーツマン財団から「チェサピーク湾の英雄」賞を受賞した。[ 12 ]
2001年に原発の再開が予定されていた際、多くの地元住民はカルバート・クリフス原子力発電所(3マイル)への近接性と、同発電所への攻撃や爆発による被害の可能性を懸念していました。住民は、連邦エネルギー規制委員会(FERC)が原発の再開前にこれらのリスクを考慮していなかったと考えていました。[ 13 ]
コーブポイントのLNGは国内産天然ガスよりも熱量が高いため、コーブポイントからLNGを受入ている地元のガス会社、ワシントン・ガス・ライト社は2005年、この「高温」ガスによって顧客に悪影響が出ていると苦情を申し立てました。その結果、両社は、窒素ガスで希釈することにより、ターミナルからのLNGの熱量を1立方フィートあたり1075 Btu ( 40.05 MJ/m 3)に制限することで合意しました。
その後、ワシントン・ガス・ライトは、メリーランド州プリンスジョージズ郡の住宅用供給接続部におけるガス漏れが16倍に増加したことを経験した。同郡は同発電所からパイプラインで直接供給されている。これらの漏れは、ゴム製ガスケットを含む機械式継手から発生している。ワシントン・ガス・ライトは、コーブポイントのガスに含まれるヘキサンなどの重質炭化水素の量が国内天然ガスよりも少ないため、ガスケットが乾燥して漏れが生じると主張している。コーブポイントはこの主張に異議を唱え、ワシントン・ガスの主張には欠陥があり、今回の拡張によって非混合LNGの供給地域が拡大しても、コロンビア特別区やバージニア州北部郊外でさらなる漏れが発生することはないと主張している。[ 14 ]
2006年、コーブポイントは、ジョージア州、ノースカロライナ州、バージニア州、メリーランド州の顧客にサービスを提供するパイプラインの価格を109%引き上げることを提案し、連邦エネルギー規制委員会に料金値上げを申請した。[ 15 ]
北緯38度24分07秒 西経76度23分02秒 / 北緯38.402度 西経76.384度 / 38.402; -76.384 (ドミニオン コーブ ポイント LNG 出荷ドック)北緯38.389度 西経76.408度北緯38度23分20秒 西経76度24分29秒 / / 38.389; -76.408