| コーガンクリーク発電所 | |
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展望エリアから見る | |
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| 国 | オーストラリア |
| 位置 | ブリガロー、クイーンズランド州 |
| 座標 | 南緯26度54分59秒 東経150度44分57秒 / 南緯26.91639度、東経150.74917度 / -26.91639; 150.74917 |
| 状態 | 運用 |
| 建設が始まった | 2004 |
| 委託日 | 2007 |
| 建設費 | 12億豪ドル |
| 所有者 | CSエネルギー |
| オペレーター | CSエネルギー |
| 太陽光発電所 | |
| タイプ | CSP |
| CSPテクノロジー | フレネル反射鏡 |
| コレクター | 14 |
| 総コレクター面積 | 0.25 km 2 (0.097 平方マイル) |
| 火力発電所 | |
| 主燃料 | 瀝青炭 |
| タービン技術 | 超臨界蒸気タービン |
| 敷地面積 | 30ヘクタール(74エーカー) |
| 冷却塔 | 空冷式 |
| 冷却源 | 3基の深層地下水ボーリング井戸から年間1,500メガリットル(53,000,000立方フィート/年)の水を供給[ 1 ] |
| 発電 | |
| ユニット運用中 | 1 × 750MW |
| メーカーとモデル | シーメンス・バブコック・日立(超臨界ボイラー)[ 2 ] |
| キャンセルされたユニット | 1 × 44 MW(ソーラーブーストCSPプロジェクト) |
| 銘板容量 | 750MW |
| 容量係数 | 82.33% (2016–2017) |
| 年間純生産量 | 5409GWh(2016~2017年)[ 3 ] |
| 外部リンク | |
| Webサイト | コーガンクリーク発電所とコーガンクリーク鉱山 |
コーガン・クリーク発電所は、クイーンズランド州ダーリング・ダウンズにあるCSエナジー社が所有する750メガワットの石炭火力発電所です。[ 4 ] 12億ドル規模のこの発電所は、ダルビーとチンチラの間のスラト盆地にあるブリガロウに位置しています。
コーガン・クリーク発電所は、ボイラー・タービン・発電機ユニット1基のみで構成されています。750MWの出力は、オーストラリア最大の単一ユニットです。シーメンス社主導のコンソーシアムによって2004年に建設が開始され、2007年に完成しました。[ 5 ] 2007年11月27日、クイーンズランド州首相アンナ・ブライ氏と鉱山エネルギー大臣ジェフ・ウィルソン氏 によって開所式が行われました。[ 6 ]
燃料源は、CSエナジーが所有するコーガン・クリーク炭鉱であり、年間280万トンの黒炭を供給する予定である。 [ 7 ]石炭は4kmに及ぶベルトコンベアで発電所に運ばれる。炭鉱はゴールディング・コントラクターズによって運営されており、同社は2026年6月30日まで炭鉱の操業契約を結んでいる。[ 8 ]
この発電所の40%の効率は、蒸気圧を560℃で250バールまで上げる超臨界蒸気技術[ 9 ]を用いて達成されているが[ 10 ] 、空冷効率が低いため、スタンウェル発電所のような発電所の45%の効率には達していない。コーガン・クリーク発電所は空冷式表面凝縮器を使用しており、乾式冷却技術を用いることで、従来の淡水を直接使用する発電所と比較して、水の消費量を90%削減している。[ 11 ]
カーボン・モニタリング・フォー・アクション(CMO)は、この発電所が石炭の燃焼により年間433万トンの温室効果ガスを排出していると推定している。[ 12 ]オーストラリア政府は、2010年から開始される予定だった炭素汚染削減制度( CPORS)の導入を発表したが、これは発電所からの排出量に影響を与えると予想されていた。国家汚染物質目録(National Pollutant Inventory)は、その他の汚染物質の排出量の詳細を提供しているが[ 13 ]、2008年11月23日時点ではCO2排出量は記載されていない。
ブレマークリーク変電所とコーガンクリークに隣接するウエスタンダウンズ変電所からの28キロメートル(17マイル)、275kV送電線は、コーガンクリーク発電所を全国電力市場に接続し、クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州に電力を供給している。[ 4 ]
また、ウェスタンダウンズ変電所には、200MW/400MWhのウェスタンダウンズグリーンパワーハブバッテリー(400MWの太陽光発電付き)、100MW/200MWhのチンチラバッテリー[ 14 ] 、 150MW/300MWhのウリンダパークバッテリー[ 15 ]など、いくつかのグリッドバッテリープロジェクトが設置されています。
2011年4月、コーガンクリーク・ソーラーブースト・プロジェクトが正式に開始されました。このプロジェクトの資金には、CSエナジーからの7,000万ドルの拠出とオーストラリア政府からの3,400万ドル以上の拠出が含まれており、そのうちCSが5,000万ドル、ARENAが640万ドルを支出しました。[ 16 ]このプロジェクトは、過熱太陽熱蒸気技術を用いてアレバによって建設されることになっていました。 [ 17 ]コーガンクリーク・ソーラーブーストは、世界最大規模の石炭火力発電所と太陽光発電技術の統合となるはずでした。建設は2011年に開始され、当初は2013年の完成が予定されていました。[ 18 ] [ 19 ]プロジェクトの困難さと商業上の問題により、プロジェクトは遅れました。[ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]
このプロジェクトは、 CLFR太陽熱システムの設置を含み、太陽のピーク状態で44MWの電力を発電することができると述べられました。 [ 23 ] [ 24 ]しかし、追加の情報源によると、44MWの容量はコーガンクリークの純容量744MW全体に追加されるものではなく、総発電量への推定貢献であるとされています。[ 25 ]代わりに、太陽光発電フィールドからの蒸気は最初にさらに加熱され、次に中圧タービンの動力源として使用され、それによって石炭を置き換えることになっていました。[ 26 ] このプロジェクトは、最初の年の排出量だけで炭素1トンあたりわずか3豪ドルのコストで、年間約35,000トンの炭素排出量を削減すると予想されました[ 17 ]これは排出量の0.8%です。
2016年3月18日、CSエナジーは「技術的および契約上の問題」を理由に、ソーラーブースト実証プロジェクトを完了できないと発表した。[ 27 ] [ 28 ] 2017年までに、設備は解体された。[ 16 ] CSエナジーは、このプロジェクトのために2016年の決算で7000万ドルの減損を計上した。[ 29 ]
CSエナジーはARENAへの報告書の中で、プロジェクト中止の理由を説明した。コガン・クリークはAREVAソーラーにとって初の商業プロジェクトであり、サプライチェーンの経験不足も重なり、遅延と手戻りが発生した。代替となる現地サプライヤーを選定する必要が生じ、作業は中断された。技術設計は新しく、完全に最適化されていなかったため、現場での労働力が増加した。AREVAソーラーは、エコノマイザーボイラー管に自社開発の「ソロニクス」コーティングを施した。しかし、設置前後でほとんどのエコノマイザーボイラー管が錆びてしまった。AREVAソーラーはその後、このコーティングの生産を停止した。そして、2014年8月、AREVAは太陽光発電事業からの撤退を発表した。[ 30 ]
CSエナジーによると、このプロジェクト(熱保存・蓄熱設備がない)は「急速に移動する雲」の影響で問題を抱えていた。現場責任者のイアン・キャンハム氏は、アレバ・ソーラーのコミュニケーションと計画に複数の問題があったと指摘した。また、米国から派遣された作業員は安全訓練と安全装備が不足していた。供給面では、2011年にアレバと海運会社DHLの間で紛争が起きた際にブリスベン港で洪水に見舞われたため、プロジェクトの配管の80%が錆びて損傷した。プロジェクト用に発注されたその他の鋼材は全く使用できず、廃棄を余儀なくされた。ニューカッスルのサプライヤーが倒産したため、必要な部品の一部が入手できなくなった。[ 29 ]