| ランカスター油田 | |
|---|---|
| 国 | イギリス |
| 地域 | イギリス領海 |
| 位置 | シェトランド諸島の西 |
| ブロック | 205/21a、205/22a、205/26b、205/22b |
| オフショア/オンショア | オフショア |
| 座標 | 北緯60度11分、西経3度52分 / 北緯60.183度、西経3.867度 / 60.183; -3.867 |
| オペレーター | ハリケーンエネルギー |
| フィールド履歴 | |
| 発見 | 2009 |
| 開発の開始 | 2016年11月 |
| 生産開始 | 2019年6月 |
| 生産 | |
| 現在の石油生産量 | 1日あたり13,300バレル(約6.63 × 10 5 トン/年) |
| 推定原油埋蔵量 | 33億3300万バレル(約454万7000万トン ) |
| フォーメーションの作成 | 自然に破砕された先カンブリア時代の花崗岩基盤 |
ランカスター油田は、シェトランド諸島の西100キロメートル(62マイル) 、スコットランド本土の北170キロメートル(110マイル)に位置するスコットランド領海内の 沖合油田で、水深は約155メートル(509フィート)です。ライセンスP1368(セントラル)の205/21a、205/22a、205/26b、205/22bの鉱区で構成されており、いずれもハリケーン・エナジーが完全所有しています。[ 1 ]英国大陸棚で初めて生産を開始した天然フラクチャー基盤油田です。
探査井205-21-1Aは、1974年にロイヤル・ダッチ・シェルによって掘削されました。この井は、自然に破砕された先カンブリア時代の花崗岩基盤岩で軽質油を発見しましたが、その後塞がれ、放棄されました。[ 2 ]これは、建設後、半潜水式掘削リグ「オーシャン・ボイジャー」によって掘削された最初の井でした。冬のシェトランド諸島西方で行われた驚くべき偉業です。
2009年、ハリケーン・エナジー社は、自然断裂した基盤岩のさらに深部まで205/21a-4井を掘削し、 API度38°の軽質原油の相当量の柱状油層を発見しました。この油層からは、日量1,367バレル(217 m 3 )の原油が産出されました。その後、2010年に205/21a-4Z井のサイドトラック井が掘削され、日量2,885バレル(459 m 3)の軽質原油が産出されました。205/21a-4井は閉塞され、放棄されました。205/21a-4Z井は操業停止となりました。
205/21a-6号井は2014年に掘削された。この井戸には1キロメートルの水平区間が含まれていた。この井戸からは、自然流量で1日あたり5,300バレル(840 m 3 )の原油が産出された。電動水中ポンプ(ESP)を使用することで、1日あたり9,800バレル(1,560 m 3 )に増加した。どちらの数値も地上設備の能力によって制限されており、生産条件下では、この井戸は1日あたり20,000バレル(3,180 m 3 )の原油を、120psiの適度な圧力低下で産出できると報告されていた[ 3 ] 。この井戸の生産性指数[ 4 ] (PI)は160 stb/psi/dと非常に高かった。この井戸は将来の生産井としては停止された。
205/21a-7号井は2016年に掘削され、ESP(油井分離装置)を用いて日量11,000バレル(1,700 m 3 )の原油を産出した。その後、1キロメートルの水平区間を設けるため、205/21a-7Z号井として迂回された。この油井からは、自然流量で日量6,520バレル(1,037 m 3 )、ESP(油井分離装置)を用いた場合は日量15,375バレル(2,444 m 3)の原油が産出されたが、いずれも使用された試験装置の制約を受け、また、PI(原油生産量)は147 stb/psi/dと非常に高かった。この油井も将来の生産油井としては停止された。[ 1 ] [ 5 ]
2016年、ハリケーンは、ブルーウォーター・エナジー・サービスからチャーターしたアオカ・ミズ[ 6 ]浮体式生産貯蔵積出設備(FPSO)を用いた早期生産システム(EPS)を、当初6年間、10年間の延長オプション付きで締結しました。[ 7 ]このシステムは、6~12ヶ月かかると予想される初期テスト期間を通じて収益を上げ、貯留層特性を評価するために使用されます。その後、残りの期間は生産期間となります。初期テストの結果は、フィールド全体の開発の可能性に関する決定に役立てられます。EPSは、205/21a-7Zと205/21a-6の井戸を使用します。石油販売による収益は、ランカスター油田および隣接するハリファックス油田、ワーウィック油田、リンカーン油田におけるさらなる活動の資金として活用されます。[ 1 ]
RPSエネルギーが2017年5月8日に発表した有能な人物報告書(「CPR」)では、埋蔵量、偶発的資源量、当初設置量について以下の推定値が示されています。[ 8 ]
これらの推定値は、早期生産システム(Early Production System)の調査結果を踏まえ、2020年および2021年に再評価されます。ハリケーン社は2020年7月、早期生産システムの経験に基づき、推定資源量が大幅に下方修正される可能性があると発表しました。最新の有資格者報告書は、2021年第1四半期末までに公表される予定です。さらに、2020年9月に発表されるハリケーン社の中間決算発表時に、更なる更新が発表される予定です。
アオカミズFPSOは2019年3月17日にランカスター油田に到着した。2日後、タレット係留システムのブイに正常に接続されました。[ 9 ] 2019年5月11日、炭化水素がアオカミズの処理システムに流入し始めました。 72時間の生産テストで計画通り1日あたり2万バレル(3,200 m 3)の生産量が達成された後、2019年6月4日に最初の石油生産を発表するプレスリリースが発行された。[ 10 ]最初の石油生産を発表した際、ハリケーン・エナジーは、最初の3か月間の生産量は1日あたり9,000バレル(1,400 m 3 )、次の3か月間は1日あたり13,000バレル(2,100 m 3)で、最初の6か月間の生産量はテスト活動によって制約されるものの、合計平均で1日あたり11,000バレル(1,700 m 3)になると予測していた。[ 11 ]
この段階では、2つの生産井を個別に、また同時に試験します。初期の試験結果は予想を上回り、流量とPIが大幅に向上しました[ 4 ] 。[ 12 ]
2つの生産井はそれぞれ、 ESPの支援なしに1日あたり16,500バレル(2,620 m 3 )以上の原油を産出しました。自然流出率は、205/21a-6井では前回の試験結果より211%高く、205/21a-7Z井では前回の試験結果より153%高くなりました。
井戸 205/21a-6 では PI が 205 stb/psi/d (前回のテストより 29.3% 上回る) を示し、井戸 205/21a-7Z では PI が 190 stb/psi/d (前回のテストより 28.1% 上回る) を示しました。
2019年末までの初回石油生産量は、平均して1日あたり13,300バレル(2,110 m 3 )であった[ 13 ]。これは初回石油生産発表時の予測より20.9%高いものであった。2020年の生産量は1日あたり17,000バレル(2,700 m 3 )と予想されており、稼働率85%で1日あたり20,000バレル(3,200 m 3 )の生産が計画されていた。これには、操業停止時間と、潜在的な接続やボトルネック解消のための操業停止時間が含まれる。[ 13 ]これは、現在進行中の試験段階の結果に基づいて見直される予定である。
2つの坑井の水平断面は数百メートル離れており、天然の亀裂網により実質的に1つの坑井のように機能します。2つの坑井間で、片方または両方の坑井が閉鎖されている期間も含め、様々な流量の組み合わせで試験が行われました。
生産が続くにつれ、7Z井の透水性は着実に増加しました。この井の水平断面は数百メートルに及びますが、現在の生産区間は井底付近にあり、現在、浮遊水と考えられている亀裂と重なっています。そのため、ハリケーンは7Z井を閉鎖し、6番井のみで試験を行うことを決定しました。ハリケーンは7Z井の生産区間を浮遊水域から移設する選択肢を検討していますが、掘削リグが必要となるため、2020年中に実施できる可能性は低いと考えられます。これらの問題により、ハリケーンは2020年の生産ガイダンスを撤回しました。
2020年7月、ハリケーンは、両方の油井でESPが稼働を開始し、7Z油井の生産が再開され、合計で約15,000バレル/日の生産が可能になったと発表しました。
ハリケーン・エナジーは貯留層特性の試験と分析を継続しており、2020年中にランカスター油田の評価を更新する予定です。これにより、推定資源量が大幅に減少する可能性があります。その後、2021年第1四半期に更新された有資格者報告書が公表される予定です。
このセクションは更新が必要です。(2022年5月) |
石油ガス庁は、ランカスター油田の規模をさらに確定するため、ハリケーン・エナジーに対し、2021年12月22日までに少なくとも1本のサブ垂直井を掘削することを要求した。さらに、別の生産井の掘削も検討されていた。もし掘削が実現すれば、アオカ・ミズFPSOに繋がることになる。[ 14 ] COVID-19パンデミックの影響により、この期限は1年間延長された。
アオカ・ミズFPSOとウェスト・オブ・シェトランド・パイプライン(WOSP)を接続する設計作業が進行中です。これにより、余剰天然ガスはフレア処理されることなく、スコットランドのシェトランド諸島にあるサロム・ヴォー・ターミナルに輸送され、処理されるようになります。 [ 15 ]
アオカ・ミズの生産能力は、2022年には日量35,000バレル(5,600 m 3 )に増加すると予測されており[ 16 ] 、稼働率87.5%で日量40,000バレル(6,400 m 3)の生産が計画されている。この生産能力の一部は、ハリケーン・エナジーが50%の権益を保有する隣接するリンカーン油田の生産に充当される予定であり、同油田の完全開発が完了するまでは利用されない。[ 13 ]
ランカスター油田の完全な油田開発の最終投資決定は、初期生産システム試験段階の結果に依存します。[ 13 ]これはファームアウトを伴う場合もあれば、ハリケーン・エナジー自身が行う場合もあります。[ 17 ]