

これは、月探査の目的で月を飛行、衝突、周回、または着陸したロボット宇宙探査機、および月に向けて打ち上げられたが目標に到達できなかった探査機 のリストです。
有人アポロミッションについては、 「月へのミッション一覧」に記載されています。
複数のプローブを含む主なプログラムは次のとおりです。


カラーキー:
| – ミッションまたはフライバイが正常に完了した(または部分的に完了した) | – ミッションが失敗またはキャンセルされた | ||
| – ミッションが進行中(ミッション延長を含む) | – 計画されたミッション |
| 宇宙船 | 組織 | 日付 | タイプ | 状態 | 注記 | 画像 | 参照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイオニア0 | 1958年8月17日 | オービター | 失敗 | 地球軌道外への最初の打ち上げの試み。打ち上げ機の失敗。最大高度16 km | エイブル1 | |||
| ルナE-1号機 | 1958年9月23日 | 衝突装置 | 失敗 | 打ち上げロケットの故障 | [2] | |||
| パイオニア1号 | 1958年10月11日 | オービター | 失敗 | 第二段の早期停止、最高高度113,800 km、一部のデータが返還された | 1958-007A | |||
| ルナE-1号2号 | 1958年10月12日 | 衝突装置 | 失敗 | 打ち上げロケットの故障 | [3] | |||
| パイオニア2 | 1958年11月8日 | オービター | 失敗 | 第三段故障、最高高度1,550 km、一部のデータが返還された | パイオン2 | |||
| ルナE-1号3号機 | 1958年12月4日 | 衝突装置 | 失敗 | 打ち上げロケットの故障 | [4] | |||
| パイオニア3 | 1958年12月6日 | フライバイ | 失敗 | 燃料枯渇; 最高高度102,360 km; 一部のデータが返還されました | 1958-008A | |||
| ルナ1号 | 1959年1月4日 | フライバイ | 部分的な成功 | 月付近を飛行した最初の宇宙船(5,995 km 以内を飛行したが、おそらく衝突を意図したもの) | 1959-012A | |||
| パイオニア4 | 1959年3月4日 | フライバイ | 部分的な成功 | 遠距離フライバイを達成。太陽軌道に入った 最初の米国探査機 | 1959-013A | |||
| ルナE-1A 1号機 | 1959年6月18日 | 衝突装置 | 失敗 | 地球軌道に到達できなかった | [5] | |||
| ルナ2号 | 1959年9月14日 | 衝突装置 | 成功 | 月への最初の衝突 | 1959-014A | |||
| パイオニアP-1 | 1959年9月24日? | オービター? | 失敗 | 試験中の打ち上げ失敗または発射台の爆発に時々与えられる名称。情報源によって情報が矛盾している。 | ||||
| ルナ3号 | 1959年10月6日 | フライバイ | 成功 | 月の裏側からの最初の画像 | 1959-008A | |||
| パイオニアP-3 | 1959年11月26日 | オービター | 失敗 | 打ち上げ直後に崩壊した | パイオンクス | |||
| ルナ 1960A † | 1960年4月15日 | フライバイ | 失敗 | 正しい軌道を達成できなかった | [6] | |||
| ルナ 1960B † | 1960年4月16日 | フライバイ | 失敗 | 打ち上げロケットの故障 | [7] | |||
| パイオニア P-30 | 1960年9月25日 | オービター | 失敗 | 第二段の故障。地球軌道に到達できなかった。 | ピオニー | |||
| パイオニア P-31 | 1960年12月15日 | オービター | 失敗 | 第一段階の失敗 | ピオンズ | |||
| 宇宙船 | 組織 | 日付 | タイプ | 状態 | 注記 | 画像 | 参照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンジャー3 | 1962年1月28日 | 衝突装置 | 失敗 | 目標を逃した | 1962-001A | |||
| レンジャー4 | 1962年4月26日 | 衝突装置 | 失敗 | 月の裏側に衝突、データは返されなかった | 1962-012A | |||
| レンジャー5 | 1962年10月21日 | 衝突装置 | 失敗 | 停電、目標逃亡 | 1962-055A | |||
| スプートニク25号 | 1963年1月5日 | 着陸船 | 失敗 | 地球軌道からの脱出に失敗した | 1963-001A | |||
| ルナE-6号3号機† | 1963年2月2日 | 着陸船? | 失敗 | 地球軌道に到達できなかった | [8] | |||
| ルナ4 | 1963年4月5日 | 着陸船? | 失敗 | 目標を逃し、地球の衛星になった | 1963-008B | |||
| レンジャー6 | 1964年2月2日 | 衝突装置 | 部分的な成功 | 影響を受けましたが、停電のため写真は戻ってきませんでした | 1964-007A | |||
| ルナ 1964A † | 1964年3月21日 | 着陸船 | 失敗 | 地球軌道に到達できなかった | ||||
| レンジャー7 | 1964年7月31日 | 衝突装置 | 成功 | 衝撃までの写真が返される | 1964-041A | |||
| レンジャー8 | 1965年2月20日 | 衝突装置 | 成功 | 衝撃までの写真が返される | 1965-010A | |||
| コスモス60 | 1965年3月12日 | 着陸船 | 失敗 | 地球軌道を離脱できなかった | 1965-018A | |||
| レンジャー9 | 1965年3月24日 | 衝突装置 | 成功 | 衝突までのライブ映像をテレビ放送 | 1965-023A | |||
| ルナ 1965A † | 1965年4月10日 | 着陸船 | 失敗 | 地球軌道に到達できなかった? | [9] | |||
| ルナ5 | 1965年5月12日 | 着陸船 | 失敗 | 月面に衝突した | 1965-036A | |||
| ルナ6 | 1965年6月8日 | 着陸船 | 失敗 | 月を逃した | 1965-044A | |||
| ゾンド3 | 1965年7月20日 | フライバイ | 成功 | 当初は火星探査機として計画されていたが、打ち上げ時期を逃したため目標が変更された。 | 1965-056A | |||
| ルナ7 | 1965年10月7日 | 着陸船 | 失敗 | 月面に衝突した | 1965-077A | |||
| ルナ8号 | 1965年12月6日 | 着陸船 | 失敗 | 月面に衝突した | 1965-099A | |||
| 宇宙船 | 組織 | 日付 | タイプ | 状態 | 注記 | 画像 | 参照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルナ9 | 1966年2月3日~1966年2月6日 | 着陸船 | 成功 | 最初の軟着陸、表面からの最初の画像 | 1966-006A | |||
| コスモス111 | 1966年3月1日 | オービター | 失敗 | 地球軌道からの脱出に失敗した | 1966-017A | |||
| ルナ10 | 1966年4月3日~1966年5月30日 | オービター | 成功 | 月の最初の人工衛星 | 1966-027A | |||
| ルナ 1966A † | 1966年4月30日 | オービター | 失敗 | 地球軌道に到達できなかった | [10] | |||
| 調査員1 | 1966年6月2日 | 着陸船 | 成功 | 米国初の軟着陸。サーベイヤー計画は、今後の有人着陸を支援するためにさまざまなテストを実施しました。 | 1966-045A | |||
| エクスプローラー33 | 1966年7月1日~1971年9月15日 | オービター | 部分的な成功 | 惑星間プラズマ、宇宙線、磁場、太陽X線を研究した。予定通り月周回軌道には到達できなかったが、地球周回軌道からミッションの目的を達成した。 | 1966-058A | |||
| ルナ・オービター1号 | 1966年8月14日~1966年10月29日 | オービター | 成功 | 月面の写真マッピング。ミッション完了後に意図的に衝突する。 | 1966-073A | |||
| ルナ11 | 1966年8月28日~1966年10月1日 | オービター | 成功 | ガンマ線とX線による月の組成の観測、重力、放射線、隕石の研究 | 1966-078A | |||
| 調査員2 | 1966年9月23日 | 着陸船 | 失敗 | 月面に衝突した | 1966-084A | |||
| ルナ12 | 1966年10月25日~1967年1月19日 | オービター | 成功 | 月面写真 | 1966-094A | |||
| ルナ・オービター2号 | 1966年11月10日~ 1967年10月11日 | オービター | 成功 | 月面の写真マッピング。ミッション完了後に意図的に衝突する。 | 1966-100A | |||
| ルナ13 | 1966年12月24日 | 着陸船 | 成功 | 月面の風景を映したテレビ映像、土壌測定 | 1966-116A | |||
| ルナ・オービター3号 | 1967年2月8日~1967年10月9日 | オービター | 成功 | 月面の写真マッピング。ミッション完了後に意図的に衝突する。 | 1967-008A | |||
| 調査員3 | 1967年4月20日~1967年5月4日 | 着陸船 | 成功 | 主に将来の有人着陸を支援するための様々な研究。後に有人ミッション(アポロ12号)が初めて着陸機を訪れ、部品を地球に持ち帰った。 | 1967-035A | |||
| ルナ・オービター4号 | 1967年5月~10月 | オービター | 成功 | 月面写真調査 | 1967-041A | |||
| エクスプローラー35 | 1967年7月 – 1973年6月24日 | オービター | 成功 | 惑星間プラズマ、磁場、高エネルギー粒子、太陽X線の研究 | 1967-070A | |||
| 調査員4 | 1967年7月17日 | 着陸船 | 失敗 | 月面に衝突した | 1967-068A | |||
| ルナ・オービター5号 | 1967年8月5日~1968年1月31日 | オービター | 成功 | 月面写真調査。ミッション完了後に意図的に衝突。 | 1967-075A | |||
| 調査員5 | 1967年9月11日 – 1967年12月17日 | 着陸船 | 成功 | 主に今後の有人着陸を支持する様々な研究 | 1967-084A | |||
| ゾンド 1967A † | 1967年9月28日 | 失敗 | 月面カプセル試験飛行、打ち上げ失敗 | [11] | ||||
| 調査員6 | 1967年11月10日~1967年12月14日 | 着陸船 | 成功 | 主に今後の有人着陸を支持する様々な研究 | 1967-112A | |||
| ゾンド 1967B † | 1967年11月22日 | 失敗 | 月面カプセル試験飛行、打ち上げ失敗 | [12] | ||||
| 宇宙船 | 組織 | 日付 | タイプ | 状態 | 注記 | 画像 | 参照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査員7 | 1968年1月10日~1968年2月21日 | 着陸船 | 成功 | 主に今後の有人着陸を支援するための様々な研究、軟着陸を達成するための5回目で最後のサーベイヤーミッション | 1968-001A | |||
| ルナ 1968A † | 1968年2月7日 | オービター? | 失敗 | 地球軌道に到達できなかった | [13] | |||
| ゾンド4 | 1968年3月2日(打ち上げ) | 月面着陸計画の飛行試験。意図的か否かに関わらず、月から離れた場所へ向けて行われた。 | 1968-013A | |||||
| ルナ14 | 1968年4月10日 – ? | オービター | 成功 | 無線通信技術のテスト、月マスコンの研究 | 1968-027A | |||
| ゾンド 1968A † | 1968年4月23日 | フライバイ? | 失敗 | 打ち上げ失敗 | [14] | |||
| ゾンド5 | 1968年9月18日 | フライバイ | 成功 | 生物科学実験; 地球に軟着陸 | 1968-076A | |||
| ゾンド6 | 1968年11月14日 | フライバイ | 成功 | 宇宙線、微小隕石、生物科学の研究。地球への軟着陸に戻る | 1968-101A | |||
| ゾンド 1969A † | 1969年1月20日 | フライバイ | 失敗 | 打ち上げ中止 | [15] | |||
| ルナ 1969A † | 1969年2月19日 | 着陸船 | 失敗 | 打ち上げロケットの故障 | [16] | |||
| ルノホート 201 † | ローバー | 失敗 | ||||||
| ゾンド L1S-1 † | 1969年2月21日 | オービター | 失敗 | 打ち上げロケットの故障 | [17] | |||
| ルナ 1969B † | 1969年4月15日 | サンプルを返却しますか? | 失敗 | 打ち上げ失敗 | [18] | |||
| ルナ 1969C † | 1969年6月14日 | サンプル返却 | 失敗 | 打ち上げ失敗 | [19] | |||
| ゾンド L1S-2 † | 1969年7月3日 | オービター | 失敗 | 打ち上げ失敗 | [20] | |||
| ルナ15 | 1969年7月21日 | サンプルを返却しますか? | 失敗? | 月を52周した後、不時着した | 1969-058A | |||
| ゾンド7 | 1969年8月11日 | フライバイ | 成功 | 地球に軟着陸した | 1969-067A | |||
| コスモス300 | 1969年9月23日 | サンプル返却 | 失敗 | 地球軌道からの脱出に失敗した | 1969-080A | |||
| コスモス305 | 1969年10月22日 | サンプル返却 | 失敗 | 地球軌道からの脱出に失敗した | 1969-092A | |||
| ルナ 1970A † | 1970年2月6日 | サンプルを返却しますか? | 失敗 | 打ち上げロケットの故障 | [21] | |||
| ルナ 1970B † | 1970年2月19日 | オービター? | 失敗 | 打ち上げロケットの故障 | [22] | |||
| ルナ16 | 1970年9月20日 | サンプル返却 | 成功 | 最初のロボットによるサンプルリターン | 1970-072A | |||
| ゾンド8 | 1970年10月24日 | フライバイ | 成功 | 地球に軟着陸した | 1970-088A | |||
| ルナ17 | 1970年11月17日~1971年10月4日 | 着陸船 | 成功 | 展開されたローバー | 1970-095A | |||
| ルノホート1号 | ローバー | 成功 | 最初のロボット探査機。10km以上移動した。 | 1970-095D | ||||
| 宇宙船 | 組織 | 日付 | タイプ | 状態 | 注記 | 画像 | 参照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルナ18 | 1971年9月11日 | 着陸船/サンプルの帰還? | 失敗 | 月面に衝突した | 1971-073A | |||
| ルナ19 | 1971年10月3日 – 1972年10月 | オービター | 成功 | 1971-082A | ||||
| ルナ20 | 1972年2月21日 | サンプル返却 | 成功 | 2回目のロボットによるサンプル回収成功 | 1972-007A | |||
| ソユーズL3 † | 1972年11月23日 | オービター | 失敗 | 打ち上げ失敗 | [23] | |||
| ルナ21 | 1973年1月15日~1973年5月? | 着陸船 | 成功 | 展開されたローバー | 1973-001A | |||
| ルノホート2号 | ローバー | 成功 | 2台目のロボット探査機。37kmを移動した。 | |||||
| エクスプローラー49 | 1973年6月15日 – 1975年6月 | オービター | 成功 | 電波天文学観測。1994年までの最後の米国月探査ミッション。 | 1973-039A | |||
| マリナー10 | 1973年11月 | フライバイ | 成功 | 金星と水星に向かう途中 | 1973-085A | |||
| ルナ22 | 1974年6月2日~1974年11月 | オービター | 成功 | 1974-037A | ||||
| ルナ23 | 1974年11月6日 | サンプル返却 | 失敗 | 着陸時に損傷し、サンプルの回収に失敗 | 1974-084A | |||
| ルナ 1975A † | 1975年10月16日 | サンプル返却 | 失敗 | 地球軌道に到達できなかった | [24] | |||
| ルナ24 | 1976年8月18日 | サンプル返却 | 成功 | ルナ計画における3回目にして最後のサンプルリターン成功 | 1976-081A | |||
| 宇宙船 | 組織 | 日付 | タイプ | 状態 | 注記 | 画像 | 参照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE(旧ISEE-3) | 1983年12月22日 | フライバイ | 成功 | 彗星フライバイに向かう重力アシスト | 1978-079A | |||
| 飛天 | 1990年3月~1991年10月 | フライバイ(10回接近) | 成功 | 1990年1月から月を横切る地球周回軌道に投入され、その後「はごろも」の故障後に月周回軌道に移行。ミッション終了時に意図的に月に衝突。月周回軌道に入った最初の日本の探査機(およびソ連/米国以外の探査機) | 1990-007A | |||
| 1992年2月~1993年4月 | オービター | 成功 | ||||||
| 羽衣 | 1990年3月 | オービター | 失敗 | ヒテンによって月軌道に放出されたが、送信機が故障し、軌道は確認されなかった。 | ||||
| ジオテール | 1992年9月 – 1994年11月 | フライバイ(14回接近) | 成功 | 重力アシストはL2の周りの磁気圏尾部へ向かう途中 / 最終的に高地球軌道に展開される | [25] | |||
| 風 | 1994年12月1日と1994年12月27日 | フライバイ | 成功 | 重力は地球と太陽のL1ラグランジアン点への道を助ける | 1994-071A | |||
| クレメンタイン | 1994年2月~6月 | オービター | 部分的な成功 | 月と地球の観測とコンポーネントのテスト。ジオグラフォスのフライバイは計画通りには行かなかった。 | 1994-004A | |||
| HGS-1 | 1998年5月/6月 | フライバイ(軌道修正) | 軌道修正操作中に月面から6,200キロメートル以内を飛行した通信衛星 | 1997-086A | ||||
| ルナ・プロスペクター | 1998年1月~1999年7月 | オービター | 成功 | 月面マッピング。ミッション終了時に水蒸気の放出をテストするために極地のクレーターに意図的に衝突(検出されず) | 1998-001A | |||
| のぞみ | 1998年9月24日 | フライバイ | 成功 | 重力が火星への計画されたミッションを支援 | 1998-041A | |||
| 1998年12月18日 | フライバイ | 成功 | ||||||
| 宇宙船 | 組織 | 日付 | タイプ | 状態 | 注記 | 画像 | 参照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMAP | 2001年7月30日 | フライバイ | 成功 | 地球-太陽L2ラグランジアンポイントへの重力アシスト | 2001-027A | |||
| スマート1 | 2004 年 11 月 13 日 – 2006 年 9 月 3 日 | オービター | 成功 | 技術試験と月地質学研究。ミッション終了時に意図的に衝突。月を周回した最初のヨーロッパの探査機。 | 2003-043C | |||
| ステレオA | 2006年12月15日 | フライバイ | 成功 | 重力アシストにより太陽中心軌道に入る | 2006-047A | |||
| ステレオB | 2006年12月15日と2007年1月21日 | フライバイ | 成功 | 重力は太陽中心軌道に入るのを助ける | 2006-047B | |||
| セレーネ(かぐや) | 2007年10月3日~2009年6月10日 | オービター | 成功 | 鉱物学、地理学、磁気学、重力学の観測 | 2007-039A | |||
| 翁(リレースター) | 2007年10月9日~2009年2月12日 | かぐやサブ衛星 | 成功 | かぐやの裏側運用 中継 | ||||
| オウナ(VRAD) | 2007年10月12日~2009年6月29日 | かぐやサブ衛星 | 成功(まだ軌道上にある) | 超長基線干渉法 | ||||
| 嫦娥 1 | 2007年11月5日~2009年3月1日 | オービター | 成功 | 3Dの月面マッピングと地質学的観測。地球以外の天体を周回した初の中国探査機。将来の軟着陸に備えてデータ収集のため着陸。 | 2007-051A [26] [27] | |||
| チャンドラヤーン1号 | 2008年11月8日~2009年8月29日 | オービター | 成功 | 高解像度の3Dマッピング、極地の水の探索(水の初検出)、月の表面と内部の組成のスペクトル分析[ 1 ] | 2008-052A [28] 2014年4月12日アーカイブ、 Wayback Machine | |||
| 月衝突探査機(MIP) | 2008年11月14日 | 衝突装置 | 成功 | 将来の軟着陸のための標的技術のテストと実証、近距離からの科学的観測 | [29] | |||
| 月探査機 | 2009年6月23日 – | オービター | 軌道上 | 月面資源の調査と着陸可能な場所の特定 | 2009-031A | |||
| エルクロス | 2009年6月23日 | フライバイ | 成功 | シェパーディング宇宙船とケンタウルス上段(地球離脱上段) で構成された | 2009-031B [30] | |||
| LCROSSシェパーディング宇宙船 | 2009年10月9日 | 衝突装置 | 成功 | 月面から放出された水の痕跡を探るため、上段衝突噴煙を分析した。 | ||||
| LCROSS地球離脱上段 | 2009年10月9日 | 衝突装置 | 成功 | |||||
| 宇宙船 | 組織 | 日付 | タイプ | 状態 | 注記 | 画像 | 参照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嫦娥 2 | 2010年10月1日~2011年8月27日 | オービター | 成功 | 嫦娥3号の着陸地点の高解像度画像を撮影し、表面の組成を測定・分析する。その後、L2に送られ、小惑星フライバイに送られる。 | 2010-050A [31] | |||
| アルテミスP1 | 2011年7月2日 – | オービター | 軌道上 | 月面における太陽風の影響を研究するため | 2007-004B [32] | |||
| アルテミスP2 | 2011年7月17日 – | オービター | 軌道上 | 月面における太陽風の影響を研究するため | 2007-004C [33] | |||
| GRAIL A(引き潮) | 2011年12月31日~2012年12月17日 | オービター | 成功 | 月の重力場をマッピングし、ミッション終了時に意図的に衝突させた | 2011-046A [34] | |||
| GRAIL B(フロー) | 2012年1月1日~2012年12月12日 | オービター | 成功 | 月の重力場をマッピングし、ミッション終了時に意図的に衝突させた | 2011-046B [35] | |||
| ラディー | 2013年9月6日 – 2014年4月8日 | オービター | 成功 | 月の外気圏と塵の調査を目的として設計。月の裏側に意図的に落下させた。 | 2013-047A | |||
| 嫦娥 3 | 2013年12月1日 - | 着陸船 | 進行中 | 2013年12月14日に月面に軟着陸し、月探査車「玉兔」を展開。2020年9月1日現在、1つの機器が機能している[36] | 2013-070A [37] | |||
| ユトゥ | 2013年12月1日~2016年? | ローバー | 成功 | 複数の月夜を生き延びたが、着陸から42日後に動けなくなった | 2013-070C | |||
| 嫦娥 5-T1 | 2014年10月28日 | フライバイ | 成功 | 嫦娥5号ミッションの技術実証機。小飛再突入カプセルを分離した後、サービスモジュールは最終的に月周回軌道に入り、ランデブー訓練を実施しました。 | 2014-065A [38] | |||
| 2015年1月10日 – | オービター | 進行中 | ||||||
| マンフレッド記念月面ミッション | 2014年10月 | フライバイ/衝突装置(ミッション後) | 成功 | 長征3号Cロケットの第三段に搭載された民間資金によるペイロード。搭載された線量計は宇宙空間における電離放射線を測定した。2022年3月4日に偶発的な衝突が発生した。 | [39] [40] | |||
| テス | 2018年5月17日 | フライバイ | 成功 | 月の共鳴高地球軌道を達成するための重力アシスト | 2018-038A | |||
| ケチャオ | 2018年5月25日 | フライバイ | 成功 | 地球-月間L2ラグランジュ点への航路で重力アシストを使用。現在は月周回軌道の裏側で嫦娥4号着陸機とローバーの中継役を務めている。 | 2018-045A | |||
| 龍江1号 | 2018年5月25日 | オービター | 失敗 | 打ち上げ後に故障し、フライバイとなった | 2018-045B | |||
| 龍江2号 | 2018年5月25日~2019年7月31日 | オービター | 成功 | 超長基線干渉計は、2019年7月31日に意図的に月面に衝突するよう指示されるまで軌道上にありました。 | 2018-045C | |||
| 嫦娥 4 | 2018年12月7日 – | 着陸船 | 進行中 | 月の裏側に軟着陸した最初の宇宙船。 | 2018-103A | |||
| 玉兔2号 | ローバー | アクティブ | ||||||
| ベレシート | 2019年2月22日~2019年4月11日 | 着陸船 | 失敗 | イスラエル初の民間資金による月面着陸機。2019年4月4日に月周回軌道に投入され、4月11日に硬着陸した。 | 2019-009B [41] | |||
| チャンドラヤーン2号 | 2019年7月22日 – | オービター | 軌道上 | 月の地理や鉱物を観察し、水分子を探す | 2019-042A | |||
| ヴィクラム | 2019年9月6日 | 着陸船 | 失敗 | ソフトウェアの不具合によりクラッシュした[ 2 ] | ||||
| プラギャン | 2019年9月7日 | ローバー | 展開されていない | ヴィクラムから配備される予定だった | ||||
| 宇宙船 | 組織 | 日付 | タイプ | 状態 | 注記 | 画像 | 参照 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嫦娥 5 | 2020年12月16日 | サンプル返却 | 成功 | 1.731kgの月サンプルを回収し地球に持ち帰った | 2020-087A [ 3 ] | |||
| 嫦娥5号着陸船 | 2020年11月30日~12月11日 | 成功 | 月のサンプルを採取し、上昇機に搭載し、地下構造のレーダー調査を実施 | |||||
| 嫦娥5号アセンダー | 2020年12月3日~12月7日 | 成功 | 月軌道ランデブーを経て帰還カプセルに月サンプルを移送し、意図的に軌道から外した。 | |||||
| 嫦娥5号探査機 | 2021年9月9日 | フライバイ | 成功 | 嫦娥5号帰還機分離後の延長ミッション。太陽地球間軌道L1 [ 4 ] から帰還し、月フライバイを実施[ 5 ] | ||||
| 嫦娥5号探査機 | 2021年後半 - | オービター | 軌道上 | 地球-月L1およびL2の遠距離逆行軌道(DRO)を利用した最初の宇宙船 | ||||
| キャップストーン | 2022年11月14日[ 6 ] | オービター[ 7 ] [ 8 ] | 軌道上 | ゲートウェイ宇宙ステーションに計画されている計算された軌道安定性をテストおよび検証する月周回キューブサット。 | キャップストーン | |||
| アルテミス1号オリオン MPCV CM-002 | 2022年11月21日 | フライバイ | 成功 | 月フライバイおよびDRO軌道でのオリオン宇宙船の無人テスト。 | アルテミス1号[ 9 ] | |||
| 2022年11月25日 | オービター | 成功 | ||||||
| 2022年12月5日 | フライバイ | 成功 | ||||||
| ルナHマップ | 2022年11月21日(フライバイ) | オービター | 失敗 | 中性子検出器を用いて永久影クレーター内部の水氷の証拠を探すため、月周回軌道投入のためのエンジン燃焼を行う予定だったが、バルブの衝突により軌道投入は失敗に終わった。ミッションは太陽周回軌道上で6ヶ月間飛行した後に終了した。 | ルナマップ[ 10 ] [ 11 ] | |||
| 月のアイスキューブ | 2022年11月21日(フライバイ) | オービター | 失敗 | エンジンを燃焼させて月周回軌道に到達し、赤外線分光計を使用して月面と外気圏の水と有機化合物を検出することを目的としていました。 | L-アイスキューブ | |||
| エクウレウス | 2022年11月21日 | フライバイ | 成功 | 地球のプラズマ圏、月の裏側の衝突クレーター、L2実験を画像化します。 | エクウレウス | |||
| ルンIR | 2022年11月21日 | フライバイ | 失敗 | 画像表面サーモグラフィー、通信障害のため月を観測できなかった | ルニル[ 12 ] | |||
| NEAスカウト | 2022年11月21日 | フライバイ | 失敗 | 地球近傍小惑星の通過を予定していたソーラーセイル。通信障害。 | NEA-SCOUT | |||
| アルゴムーン | 2022年11月21日 | フライバイ | 成功 | ICPSを画像化し、深宇宙ナノテクノロジー実験を実行します。 | アルゴムーン | |||
| OMOTENASHI固体モータと軌道モジュール | 2022年11月21日(フライバイ) | 衝突装置 | 失敗 | 表面探査機からの分離後、意図的な衝突。表面探査機の着陸軌道を準備。通信障害、目標の逸失 | おもてなし | |||
| おもてなし表面プローブ | 半硬着陸船 | 失敗 | 月面への半硬着陸を試みる膨張式モジュール。通信障害により目標を逸れた。 | |||||
| CuSP | 2022年11月21日 | フライバイ | 失敗 | 粒子と磁場を研究するミッション。打ち上げ軌道により月面フライバイを実施。 | カスプ | |||
| バイオセンチネル | 2022年11月21日 | フライバイ | 成功 | この装置には宇宙で再水和される酵母カードが含まれており、深宇宙放射線の影響を検出、測定、比較するように設計されています。 | バイオセントン | |||
| チームマイルズ | 2022年11月21日 | フライバイ | 失敗 | 深宇宙での 低推力プラズマ推進を実証する。 | チームマイル | |||
| ダヌリ(韓国パスファインダー月探査機) | 2022年12月16日[ 13 ] | オービター | 軌道上 | 韓国の韓国航空宇宙研究院(KARI)が開発したルナ・オービター。オービター、搭載する科学ペイロード、地上管制インフラは、技術実証機です。また、このオービターは、水氷、ウラン、ヘリウム3、シリコン、アルミニウムなどの月資源の調査や、将来の月面着陸地点選定に役立つ地形図の作成も任務としています。 | KPLO | |||
| 白兎-Rミッション1 | 2023年4月25日 | 着陸船 | 失敗[ 14 ] | 月面着陸船の技術実証。2022年12月11日に打ち上げられ、2023年3月21日に軌道投入され、2023年4月25日に着陸試行中に月面に墜落した。 | 白兎R1 | |||
| ラシッド | 2023年4月25日 | ローバー | 失敗 | エミレーツ・ルナ・ミッションの一部である月面探査車。 | ||||
| ソラQ | 2023年4月25日 | ローバー | 失敗 | 月面探査車の技術デモンストレーション。 | ||||
| 月の懐中電灯 | 2022年12月11日(打ち上げ) | オービター | 失敗[ 15 ] [ 16 ] | ほぼ直線のハロー軌道に入る予定だったが、推進装置の故障により地球軌道を離れることができなかった。 | L-フラッシュLT | |||
| ジュース | 2024年8月19日 | フライバイ | 成功 | 木星へ向かう途中の重力アシスト。 | [ 17 ] | |||
| チャンドラヤーン3号 | 2023年7月14日(打ち上げ)2023年8月5日(軌道投入) | オービター | 成功 | 着陸機を地球周回軌道から着陸前の高度100km(62マイル)の月周回軌道に投入し、月周回軌道から地球のスペクトルと偏光の測定を行う。探査機は8月5日に月周回軌道に入り、インドは2023年8月23日18時03分(インド標準時)( 12時33分( UTC ))に月の南極付近(南緯69度)に着陸した最初の国となった。これは、月への最南端の着陸となる。 | チャンドリン3 | |||
| ヴィクラム | 2023年8月23日 | 着陸船 | 成功 | 主な目的は、失敗したチャンドラヤーン2号の着陸をやり直すことです。月面の組成をより深く理解するために、現地観測と月面に存在する物質の実験を実施します。 | ||||
| プラギャン | 2023年8月23日 | ローバー | 成功 | 着陸機内に収納。月面におけるローバーの滞留能力を実証。月面の組成をより深く理解するため、月面に存在する物質の現地観測と実験を実施。 | ||||
| チャンドラヤーン-3 推進モジュール | 2023年10月13日から11月10日まで | 4回のフライバイ | 成功 | 月周回運用から地球周回軌道への帰還までの延長ミッション | ||||
| ルナ25 | 2023年8月19日 | 着陸船 | 失敗[ 18 ] | 2023年8月10日に打ち上げられ、2023年8月16日に軌道投入されたが、異常な軌道低下操作により2023年8月19日に月面に墜落した。 | ルナ25 | |||
| スリム | 2024年1月19日 | 重力アシスト/着陸機 | 成功[ 19 ] | 目標地点から100メートル(330フィート)以内に着陸することで精密着陸を成功させた。[ 20 ] [ 21 ]当初、太陽電池は誤った姿勢のために発電しなかったが[ 22 ]、10日後には太陽の動きが十分に大きくなり、宇宙船に一時的に電力を供給できるようになった。[ 23 ] | スリム | |||
| LEV-1 | 2024年1月19日 | ローバー | 成功 | ホッピング機構を備えた月面探査車。月面で6回のホッピングを実施した。[ 22 ] | ||||
| LEV-2 (ソラQ ) | 2024年1月19日 | ローバー | 成功 | 月面探査車。失敗したHAKUTO-Rミッション1で打ち上げられたSORA-Qローバーの再飛行。月面に着陸したSLIM着陸機の画像。[ 22 ] | ||||
| ハヤブサ | 2024年1月8日(打ち上げ) | 着陸船 | 失敗 | NASAの商業月面ペイロードサービスに選ばれた月着陸船は、合計25個のペイロードを搭載していたが、過度の燃料漏れのため着陸は断念された。[ 24 ] | ペレグン1 | |||
| コルメナ× 5 | 2024年1月8日(打ち上げ) | ローバー | 失敗 | 月面へ打ち上げられる5台の小型ロボット。過度の燃料漏れのため、ペレグリン着陸機の着陸と同時にミッションは段階的に終了した。[ 24 ] | ||||
| 虹彩 | 2024年1月8日(打ち上げ) | ローバー | 失敗 | 月面探査車は、月面での小型軽量探査車の移動性を試験し、地質科学のための科学画像を収集します。過度の燃料漏れのため、ペレグリン着陸機の着陸と同時にミッションは段階的に終了しました。[ 24 ] | ||||
| IM-1オデュッセウス | 2024年2月22日 | 着陸船 | 成功 | 合計 6 つのペイロードを搭載した、 NASA のCommercial Lunar Payload Servicesに選ばれた月着陸船。 | IM-1-ノヴァ | |||
| イーグルカム | 2024年2月28日 | 半硬着陸船 | 失敗 | 月面着陸の初の三人称視点画像を撮影するために設計された展開式カメラ。着陸後に技術的な問題により放出され、画像を回収できなかった。[ 25 ] | ||||
| DRO-A | 2024年3月13日(打ち上げ) | オービター | 軌道上 | YZ-1S上段ロケットは宇宙船を正しい軌道に投入できなかった。これらの衛星は遠距離逆行軌道の試験を目的としていた。[ 26 ]追跡データによると、中国は宇宙船の回収を試みており、目的の軌道への到達に成功した模様である。[ 27 ] [ 28 ] | 2024-048A | |||
| DRO-B | オービター | 軌道上 | ||||||
| ケチャオ-2 | 2024年3月24日 | オービター | 軌道上 | 月の裏側中継衛星。 | ケチャオ-2 | |||
| 天都-1 | オービター | 軌道上 | 将来の月面衛星群技術の通信をテストします。 | |||||
| 天都-2 | オービター | 軌道上 | ||||||
| 嫦娥6号 | 2024年5月3日 | サンプル返却 | 運用中[ 29 ] | 月の裏側にある南極エイトケン盆地からの最初のサンプルリターン。[ 30 ] [ 31 ] | CHANG-E-6 [ 29 ] [ 32 ] | |||
| 嫦娥6号着陸船 | 2024年6月1日 - | 成功 | 月のサンプルを採取し、上昇機に搭載し、地下構造のレーダー調査を実施 | |||||
| 嫦娥6号昇天者 | 2024年6月3日~2024年6月7日 | 成功 | 2024年6月6日に月周回軌道へのランデブー後、月サンプルを帰還カプセルに移送し、軌道から離脱した[ 32 ] | |||||
| ジンチャンローバー | 2024年5月3日 | 成功 | 月面の赤外線分光分析を実施し、月面上の嫦娥6号着陸機を撮影した。 [ 33 ] | |||||
| 嫦娥6号探査機 | 2024年5月8日~2024年6月20日 | オービター | 成功 | 太陽・地球周回軌道L2の延長ミッションについて[ 34 ] | ||||
| アイキューブQ | 2024年5月3日 | オービター | 運用 | パキスタン初の月面探査ミッション。 | ||||
| ブルーゴーストM1 | 2025年1月15日(打ち上げ)2025年3月2日(着陸) | 着陸船 | 成功 | 月面着陸機の技術実証。NASAのCLPS契約の一環である。[ 35 ]民間企業による初の軟着陸。52年以上ぶりのアメリカの月面着陸成功。 [ 36 ]最後の着陸機はアポロ17号。 3月2日に月の海に着陸後、すべての目的を達成。[ 37 ] [ 38 ]これには深部掘削[ 39 ]と月表側からの月食の偶然の観測[ 40 ]が含まれており、 346時間連続で稼働した。3月16日、月が夜になり探査機の電源が切れたことでミッションは終了した。[ 37 ]着陸の様子は司令センターからライブ配信された。[ 41 ]月面最終降下シーケンスと着陸の初のビデオ。[ 42 ]初の完全成功したCLPS契約。[ 35 ] | ブルーゴースト | |||
| 白兎-Rミッション2 | 2025年6月5日 | 着陸船 | 失敗 | 月面着陸船の技術実証。2025年1月15日に打ち上げられ、2025年5月6日に軌道投入され、2025年6月5日に着陸試行中に月面に墜落した。 | 回復力 | |||
| 粘り強いローバー | 2025年6月5日 | ローバー | 失敗 | 月面資源を収集するための月面探査車。 | ||||
| IM-2アテナ | 2025年2月27日(打ち上げ)2025年3月6日(着陸) | 着陸船 | 部分的な失敗 | NASAの商業月面ペイロードサービス(Commercial Lunar Payload Services)契約に基づき、様々な科学ペイロードを搭載した月面着陸機。探査機は南極着陸の3分前にレーザー高度計の故障に見舞われ、着陸後も降下段の燃料噴射が継続された。[ 43 ]横滑りし、影のクレーターに落下した。13時間にわたる極めて限定的な運用の後、3月7日に太陽光発電不足のためミッションは終了した。[ 44 ] [ 45 ]これは、インテュイティブ・マシーンズ社による2度目の(部分的に成功した)月面着陸である。 | 2025-038A | |||
| マイクロノヴァホッパー | ホッパー | 失敗 | ルナホッパーは、ヒドラジンロケットを制御噴射して短距離を移動することで、月面の深いクレーターなど、アクセスが困難な複数の地域を探査します。クレーターを飛び越えながら月の氷を探査します。氷には、将来の有人月探査に不可欠な水が含まれている可能性があります。 | |||||
| アストロアントローバー | ローバー | 失敗 | マッチ箱ほどの大きさの月面小型探査車が、MAPP の屋根の上を走行しながら非接触型温度測定を実施します。 | |||||
| MAPP LV1ローバー | ローバー | 失敗 | NASAのために月面サンプルを収集する月面探査車は、わずか1ドルの契約で、新興の商業宇宙産業が宇宙資源にアクセスするための新たなインセンティブを象徴するものです。この探査車は、自律的に月面の地図を作成し、ステレオ画像と熱データを取得し、車輪に搭載された専用の容器に保管された 月面レゴリスのサンプルを検査します。 | |||||
| ヤオキローバー | ローバー | 失敗 | 移動技術をテストするための月面探査車。 | |||||
| 月の先駆者 | 2025年3月3日(フライバイ) | オービター | 失敗 | 月の水と水循環の理解を助けるために月周回軌道を達成することを目的としています。 [ 46 ] | 2025-038C | |||
| ブロークル2 | 2025年3月3日 | フライバイ | 失敗 | 地球近傍小惑星2022 OB5のフライバイを予定していた小惑星探査機。通信障害。 | 2025-038D | |||
| キメラ1 | 2025年3月3日 | フライバイ | 失敗? | 宇宙タグは静止軌道へのTLIを計画。通信障害か? | ||||